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液體聚合硫酸鐵生產(chǎn)工藝改進(jìn)方法

發(fā)布時(shí)間:2015年12月26日    

1引言

直接氧化法生產(chǎn)液體聚合硫酸鐵的工藝在國內較為成熟,條件控制方面眾多文獻資料中都有提及,在此不再詳細闡述。本文主要是從生產(chǎn)實(shí)際控制出發(fā),針對聚合硫酸鐵液體生產(chǎn)過(guò)程中的部分工藝細節加以改進(jìn)、優(yōu)化。從除味、節能、降低氧化劑用量等方面對生產(chǎn)進(jìn)行調整,以提高聚合硫酸鐵產(chǎn)品的品質(zhì),降低聚合硫酸鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,以增強產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力。

2原有工藝存在的問(wèn)題和改進(jìn)

2.1直接氧化法生產(chǎn)工藝

國內大多數聚合硫酸鐵的生產(chǎn)廠(chǎng)家均采用直接氧化法,此法是依靠氧化劑將Fe2+氧化成Fe3+,工藝路線(xiàn)較簡(jiǎn)單,用于工業(yè)生產(chǎn)可以減少設備投資和生產(chǎn)環(huán)節,降低設備成本,但氧化劑用量大,且價(jià)格較貴。常見(jiàn)的氧化劑有氯酸鈉、雙氧水、次氯酸鈉、硝酸等。

整個(gè)反應過(guò)程分為:氧化反應、水解反應和聚合反應。

其中氧化反應如下:

氯酸鈉作為氧化劑:

6FeSO4+NaClO3+3H2SO4→3Fe2(SO4)3+3H2O+NaCl

雙氧水作為氧化劑:

2FeSO4+H2O2+H2SO4→Fe2(SO4)3+H2O

水解反應:

Fe2(SO4)3+nH2O→Fe2(OH)n(SO4)3-n/2+(n/2)H2SO4

聚合反應:

m[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]→[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m

氧化反應為慢反應,水解和聚合反應為快反應。氧化反應控制為整個(gè)生產(chǎn)的關(guān)鍵。氯酸鈉氧化法,產(chǎn)品的穩定性好,反應的效率也較高,但產(chǎn)品中有余氯,產(chǎn)生刺激性氣味。雙氧水氧化法,產(chǎn)品雜質(zhì)含量較少,但單獨雙氧水作為氧化劑,雙氧水用量很大,且因雙氧水密度較低,產(chǎn)出的液體產(chǎn)品密度相比氯酸鈉作為氧化劑較低。我公司原有生產(chǎn)工藝為氯酸鈉直接氧化法。主要操作步驟:向反應釜中加入清水,開(kāi)啟攪拌蒸汽加熱升溫,當溫度升高至60~80℃時(shí),投入原料硫酸亞鐵,待硫酸亞鐵完全溶解后緩慢加入工業(yè)硫酸(92.5%),加酸完畢10min后緩慢加入氯酸鈉溶液(47.5%),控制加入速度,投加完畢后檢驗聚鐵液體的熟化度,反應完全放入液體儲池,反應未完全根據檢驗結果,適當加入氯酸鈉溶液直至反應完全。生產(chǎn)過(guò)程中每1t硫酸亞鐵,需投加47.5%氯酸鈉0.14t。

2.2液體生產(chǎn)中存在的問(wèn)題

液體產(chǎn)品經(jīng)離心噴霧干燥后得到固體產(chǎn)品。當固體溶解過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生強烈的刺激性氣味,嚴重影響使用人員的操作,也在一定程度上制約了產(chǎn)品的銷(xiāo)量。針對這一問(wèn)題,將部分氯酸鈉溶液由雙氧水代替,但雙氧水用量較大,大大增加了生產(chǎn)成本。原有工藝耗時(shí)較長(cháng),加熱升溫過(guò)程,氯酸鈉投加過(guò)程等耗時(shí)較長(cháng),以致生產(chǎn)每釜聚合硫酸鐵液體約耗時(shí)6.5h。

2.3聚合硫酸鐵液體生產(chǎn)的改進(jìn)措施

產(chǎn)生刺激性氣味是因為:工藝中氧化劑氯酸鈉的化學(xué)投加計量為1.20~1.30。生產(chǎn)過(guò)程中,當反應完全即Fe2+濃度<1.0g/L時(shí),液體中存在過(guò)量的氯酸鈉,并一直存在與聚合硫酸鐵液體和固體中。在液體干燥過(guò)程和固體溶解過(guò)程中會(huì )有大量刺激性的含氯化合物氣體放出。調整生產(chǎn)工藝,適當減少氯酸鈉的投加量,在反應后期加入適量雙氧水,可解決此問(wèn)題。經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的試驗,氯酸鈉與雙氧水配合投加,47.5%氯酸鈉溶液與27.5%雙氧水投加質(zhì)量比控制在1.0:0.8時(shí),產(chǎn)出的液體產(chǎn)品全鐵含量11.1%~11.3%,鹽基度12.5%~14.0%,密度1.48~1.52g/cm3,完全符合GB14591—2006中的相關(guān)規定。

生產(chǎn)中引入雙氧水起到了除味效果,但雙氧水用量很大,提高了生產(chǎn)成本。結合生產(chǎn),每噸硫酸亞鐵,需投加47.5%氯酸鈉110kg,27.5%雙氧水88kg。也就是說(shuō):47.5%氯酸鈉用量減少30kg,雙氧水用量增加近88kg。而依據47.5%氯酸鈉與27.5%雙氧水價(jià)格,生每噸聚鐵液體原料成本增加約60元。

雙氧水投加量實(shí)際值比理論值高出較多,關(guān)鍵原因在于反應釜酸性液體環(huán)境中,中部分雙氧水受熱分解,未參與對Fe2+的氧化反應。經(jīng)過(guò)摸索,采取了下列方法加以改進(jìn):(1)將雙氧水加藥管由液面上延伸至反應釜底部。控制雙氧水的投加速度,在攪拌作用下使雙氧水與反應釜中藥液更加充分的接觸,有利于氧化反應的進(jìn)行。(2)降低雙氧水投加時(shí)的反應釜溫度,減小雙氧水受熱分解的速度。原有工藝反應溫度一直維持在60~80℃,雙氧水加入后分解較快,產(chǎn)生的O2未參與氧化反應。改進(jìn)工藝,當氯酸鈉投加接近完成后,反應釜快速降溫至40℃后投加雙氧水,可減緩雙氧水在較高溫下分解。經(jīng)改進(jìn),生產(chǎn)每噸聚合硫酸鐵液體雙氧水用量減少15kg,控制47.5%氯酸鈉與27.5%雙氧水投加質(zhì)量比降至1.0︰0.65。

在聚合硫酸鐵液體直接氧化法生產(chǎn)中,氯酸鈉與雙氧水聯(lián)合投加方式具有很好的效果,還可將氧化劑化學(xué)投加計量降低至1.05。產(chǎn)品參數仍能滿(mǎn)足GB14591—2006的規定。經(jīng)過(guò)實(shí)際生產(chǎn)中的試驗,當進(jìn)一步降低氯酸鈉用量后,增加雙氧水用量,產(chǎn)品密度下降較多,且成本上升;而適當減少雙氧水投加量后又不能滿(mǎn)足Fe2+濃度<1.0g/L的要求。投加質(zhì)量比1.0︰0.65較為合理。

除上述生產(chǎn)改進(jìn)外,還對操作進(jìn)行了調整,反應釜注水后硫酸亞鐵直接入料,后加入硫酸,伴有放熱升溫。當開(kāi)始加入氯酸鈉時(shí)再將溫度升至55~60℃。這樣除去了反應釜初始升溫過(guò)程和部分中間加熱環(huán)節,即縮短了生產(chǎn)時(shí)間,又減少了加熱能耗。而將氯酸鈉加藥管深入液面下,同樣有利于與藥液接觸。反應過(guò)程中,各種原料的投加速度是反應的控制關(guān)鍵,也同時(shí)影響聚合硫酸鐵液體的產(chǎn)品質(zhì)量。

3結論

將氯酸鈉單獨作為氧化劑改進(jìn)為氯酸鈉和雙氧水聯(lián)合投加,降低氧化劑投加的化學(xué)計量至1.05,且解決了固體產(chǎn)品生產(chǎn)及溶解過(guò)程中產(chǎn)生刺激性氣味的問(wèn)題。通過(guò)實(shí)驗調整,較終確定氯酸鈉與雙氧水的投加質(zhì)量比1.0︰0.65,對以直接氧化法生產(chǎn)聚合硫酸鐵有很強的參考意義,并將該聯(lián)合氧化法的氧化劑用量調節到了較低水平,產(chǎn)品各項參數滿(mǎn)足國標規定。改進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程中溫度控制,減少了能耗,并縮短了產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間。

天水產(chǎn)品

除磷劑
工業(yè)污水處理用聚合硫酸鐵
液體聚合硫酸鐵
硫酸亞鐵
TS-I型脫色絮凝劑
TS-I除油絮凝劑
聚合硫酸鐵
聚氯化鋁
聚氯化鋁鐵
高純聚氯化鋁(PAC)

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